“現在設備下移到1.5米高度,站著就能操作,再也不用系安全帶爬6米多高的游梁了。”近日,在孤島東10平13井的生產現場,勝利油田孤島采油管理三區員工孫健僅用5分鐘就完成了角位移維護。
游梁式抽油機的角位移傳感器,如同油井的“心電圖儀”,通過精確測量游梁擺動的角度變化,與載荷儀配合形成示功圖,為分析井泵工作狀況提供關鍵數據。
然而,傳統角位移安裝位置距地面6米至8米,維護時需攀爬抽油機支架,遇到雨雪天氣更是危險重重。
“去年冬天換電池時,爬梯結冰出現打滑,現在想想都后怕。”采油管理六區注采602站黨小組長呂學江回憶道。據了解,這個管理區433口油井中,有320口存在角位移登高維護難題,每次作業需提前辦理登高票證,平均耗時30分鐘。
面對這一痛點,孤島采油廠以“源頭減量 風險降級”為目標,發動全員集思廣益,各管理區因地制宜推出解決方案。
采油管理三區首創“平行四邊形下移法”,通過鍍鋅鋼絲繩將角位移平行下移至1.5米高度,25口試驗井功圖數據完全吻合;采油管理六區將傳感器遷移至驢頭下端內側,僅需1.3米高的人字梯即可完成操作,有效降低登高風險、提高工作效率。
采油管理四區在供電方式上做文章,研發直流供電改造技術,用航空插頭直連控制柜,徹底告別電池。“這項改造每年能減少200多次登高作業,效率高了,風險低了。”采油工程主任師董輝介紹。
采油管理五區研制的“角位移維護神器”,采用高壓令克棒材質,使3人30分鐘的傳統作業縮減至2人5分鐘。該工具已適配全廠90%以上的角位移型號,維護效率提升83%。
更深層的變革來自設備升級。信息化服務中心經理李斯文介紹:“我們正逐步用‘太陽能一體化載荷’,替代傳統角位移。”這種集載荷測量、位移監測和太陽能供電于一體的設備,可直接生成功圖數據,從根本上避免登高作業。通過盤活庫存和跨區調劑,全廠3049口游梁機已有1181口井完成升級,492口井實現太陽能角位移與普通載荷優化組合。
“安全投入,不是成本而是效益。”采油廠安全總監李強說,角位移下移技術使單井維護耗時降低80%,年減少登高作業票證辦理1200余次;一體化載荷推廣后,預計三年內節約電池更換費用超80萬元。更重要的是,這些措施從源頭上消除了高空墜落風險,實現了從“被動防護”到“主動預防”的轉變。
如今,角位移的變遷已成為孤島采油廠安全生產的生動寫照。從高空作業到觸手可及,從分散改造到系統升級,這場由全員參與的設備革新,正推動本質化安全不斷升級,為油田高質量發展提供有力保障。(大眾新聞記者 顧松 通訊員 李超君 馬義鵬)
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