齊魯網·閃電新聞5月1日訊(山東經濟廣播記者 杜鵬)從業15年,他從一名普通試車員干起,攻堅克難,勇于創新,推動產品質量大幅提升;攜手產教融合,做好技能傳承,培養實戰英才,助推汽車產業轉型升級,他就是北汽福田汽車股份有限公司時代領航卡車工廠助理高級經理,高級技師王浩名,曾獲“全國五一勞動獎章”“山東省勞動模范”“齊魯大工匠”等稱號。下面我們一起了解一下他的故事。
初到企業,王浩名進車間當了一名普通的試車員??瓢喑錾淼耐鹾泼麑ζ囉幸环N發自內心的興趣和熱愛,特別是喜歡研究汽車故障,正是這種興趣愛好讓他更容易去發現一些別人難以發現的“小問題”。王浩名:(出錄音)
“工作之余,我也喜歡對車輛的改裝,受到了一些啟發。”
“眼精不如手精,手精不如常搗騰。”為了改進技術,王浩名常常會在車間熬夜到凌晨兩三點。在一線的實踐與歷練中,王浩名從一名試車員逐漸成長為專攻技術難題、善于啃“硬骨頭”的技術骨干,并一路成長為質量管理中心助理高級經理、北汽福田首席技師,高級技師。
三元催化器,是安裝在汽車排氣系統中最重要的機外凈化裝置。破解三元催化器開裂難題,是北汽福田需要攻克的難關。王浩名:(出錄音)
“ 三元催化器出現開裂的問題,更換新件解決不了根本的問題,而且這個零部件的成本是非常高的,大概需要三千七八百塊錢?!?/p>
經過漫長的檢測、論證,王浩名帶領團隊找到了問題所在,通過加厚相應部位材料,實行分體化設計,成功解決了難題。王浩名:(出錄音)
“以前可能我要花四千我就換一個總承,現在我只要花240塊錢只需換一個歧管,我們把這個問題率先找到了原因,把它解決了。”
多年來,他扎根一線,重點開展整車檢驗技術開發、檢測線自動化檢驗技術開發等方面研究及應用,累計完成創新改善項目72項,開發申報國家專利技術4項,大幅提升了整車檢驗效率。實現了產品質量平均48%的提升幅度,節約質量損失2000余萬元。
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