作者:韓潔芳
“為應對當前煤炭市場下行、生產經營形勢嚴峻的復雜局面,我們創新開展‘三降三提’,即降消耗、降價格、降費用、提工效、提設計質量、提產品質量)成本管控措施,保障企業生產經營穩定運行。”山西焦煤汾西礦業設備修造廠總會計師降麗道出了工作新舉措。
今年以來,設備修造廠積極踐行山西焦煤“強經營”發展策略,秉承“零基預算”思維,多舉措壓減非剛性、非安全、生產、環保、民生等經營支出,統籌部署各項工作,細化相關措施,明確降本增效、提質增效措施目標的清單化、數據化,分解任務到部門,責任壓實到分管領導、部門責任人,推動降本增效工作落地見效。
該廠抓大控小,抓住技術創新這一關鍵,通過改進技術工藝、優化設計、減少人工,提高生產效率,創造經濟效益。
在機修工對機械設備的油品更換時,車間為了保證油桶運輸安全,要從承裝凈油量300多斤重的大油桶中,將油品分裝到一個個小油桶里,期間大油桶翻轉倒油時,至少需要2至3人協同操作,存在一定風險和難度。
于是維修攻關小組綜合考慮翻轉要求、工作效率、安全系數及成本投入等因素后,用一個油桶夾緊裝置和一個拉緊器設計制作了一款“油桶翻轉車”,使用過程中先用夾緊裝置夾緊油桶,然后拉緊器的勾頭環掛在油桶上段邊緣凸起處,接著壓下車的把手,使油桶離地,最后通過夾緊裝置兩側的調節螺栓來調節油桶需要的翻轉角度。
這樣的“神器”使用起來不僅能減輕油品更換的勞動強度,而且安全便捷,還減少了油品浪費,節省了成本。從小廠房到技術研發中心,該廠已經形成了全員參與的良好局面。“以刮板輸送機中部槽改造為例,我們通過調整中部槽中板焊縫倒角,縮短中板寬度并加長與槽幫的對接處,優化槽幫底面坡口焊縫形式,單臺250米長的刮板輸送機可節約BTW焊絲976公斤,合計4.24萬元。”該廠技術研發中心科長劉超坦言。
控小就是管控細節,從盤活庫存、修舊利廢、減少電能損耗方面實現降本增效。在庫存壓控方面,對同型號的配件未發貨前不再投放生產,合理利用庫存物資,有效降低儲備資金占有率;對于自采物資,嚴格執行焦煤、汾西采購管理制度,充分利用“焦煤電子招采平臺”網上比價系統進行多家詢價,貨比三家,做到所購物資質優價廉。
在修舊利廢方面,工人師傅從堆積的舊物中“淘寶”,仔細篩選庫存里的電機和渦輪減速器等零件,檢測性能后重新匹配組裝,實現循環再利用;挖掘鋼板切割剩下的邊角料,經過切割、焊接、打磨等工序,巧手一變,成為車間里的新工具,在生產線上再次“上崗”,既省下采購新料的成本,還讓每一件物資都能發揮出二次價值。
在節電管理方面,根據平、谷、峰的用電時段,合理組織生產,調整大功率設備和除塵設備的用電時間,使之避開高峰時段用電或錯峰用電,降低用電量;辦公室、會議室電腦、空調做到人走機停,及時關閉室內照明、電腦、打印機、電子屏等辦公設備電源,避免“長明燈”“長待機”現象;加強職工澡堂管理,加熱時段安排在谷時段。
“把每一分錢都花在刀刃上,從每一筆支出里擠水分,在每一項成本中找空間,精打細算才能摳出真金白銀。”該廠財務部張俊說道。
設備修造廠一手握羅盤一手撥算盤,在全廠樹立“過緊日子”思想,并將其轉化為“創效益”的生動實踐,進一步激活高質量發展新動能。
來源:山西焦煤汾西礦業設備修造廠
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