工人日報-中工網記者 彭冰 通訊員 韓春雨 陳鑫
“冷卻水管有一處微小滲漏點,這和咱們之前的判斷基本一致。”
“還有,外置冷凝器的水路和油路流通不暢,有些堵塞。”
在吉林石化聯力公司編織車間的維修間里,王立勇和李平兩個人“默契十足”的配合,讓周圍同事懸著的心終于落了地兒:“太好了,問題找到了!”
前不久,員工在巡檢時發現拉絲機減速箱油位出現異常,立即將4#拉絲機組的轉數調低,以保證設備暫時正常運行。接到報告后,負責設備檢查維修的王立勇、李平與設備主任賀純明迅速趕到現場,查看機組生產狀態,查找設備故障原因。經過多方判斷,他們認為是拉絲機減速箱的冷卻水系統可能存在問題。
4#拉絲機組是生產編織袋的第一道工序,減速箱是拉絲機組中的重要部件。車間堅持“能自主檢修絕不外委”的原則,決定組織技術人員自行維修減速箱。
問題到底出在哪兒?面對近1人高、重達1噸的減速箱,王立勇和李平一起“貓”在維修間里細細研究。他們小心翼翼地拆解設備,認真檢測冷卻系統的各個零部件,耐心清理減速箱內部雜質,更換設備機油,查看內部齒輪嚙合、軸承間隙等情況……到了午餐時間,他們手捧飯盒,還在圍著設備轉。
功夫不負有心人。隨著一點一點地檢測,減速箱出現異常的原因被找到,與二人初步判斷一致:冷卻水管有微小漏點,外置冷卻器內部流通不暢。他們馬上對冷卻水管進行修補,并清洗外置冷卻器……經過連續10天的緊張鏖戰,這兩位檢修“神探”終于圓滿完成了減速箱的檢修任務。
據了解,今年以來,該廠編織車間通過修舊利廢和自主檢修,已累計節約費用5.3萬元。
來源:工人日報客戶端
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