火紅的硅鋼鑄坯從武鋼有限四煉鋼廠1號連鑄機中“吐”出。 (受訪單位供圖)
湖北日報訊 (記者李源、通訊員程琳、吳家歡)6月16日,從武漢鋼鐵有限公司(以下簡稱“武鋼有限”)獲悉,5月21日至6月4日,武鋼有限四煉鋼廠1號連鑄機實現全系列硅鋼連續澆鑄15天不停機,累計生產硅鋼429爐。創下國內新紀錄的同時,助力四煉鋼廠每天多煉3爐鋼,單日產值增加數百萬元。
16日10時,武鋼有限四煉鋼廠作業區,天車吊著鋼包來回穿梭,連鑄機不斷“吃”進滾燙的鋼水,“吐”出火紅的鋼坯。
鐵礦石變成硅鋼產品,要經歷煉鐵、煉鋼、鑄坯、熱軋、制卷等工序。其中,煉鋼廠的連鑄機是拉動整個生產流程順暢運轉的核心設備。連鑄機連續生產時間越長,硅鋼生產效率越高,產值也越高。
四煉鋼廠1號連鑄機可生產取向硅鋼,以及高牌號/低牌號無取向硅鋼,單品種單日最高可產35爐、約7700噸,每小時產值超過百萬元。
取向硅鋼主要用于制造變壓器,無取向硅鋼則是大型發電機和新能源汽車驅動電機的核心材料,市場應用廣泛、需求量大。
三類硅鋼共線生產,切換不同鋼水時,連鑄機要“暫歇”幾分鐘。如果等待時間過長,前序鋼坯就有可能“鼓肚”變形,嚴重時會損壞連鑄機。
“停機檢修一次,短則1個多小時,遇到復雜情況耗時更久?!彼臒掍搹S廠長趙元說。當前,武鋼有限正朝著“高端化、智能化、綠色化、高效化”加快轉型,連鑄機能否保持健康、高效運轉,事關企業效益和員工收益。
鋼鐵企業降本增效,首先要讓核心設備實現效率最大化。2023年2月,主要生產普通鋼的2號連鑄機曾創下連續澆鑄818爐鋼的全國紀錄,這為重塑1號連鑄機生產流程打牢了基礎。
今年以來,四煉鋼廠以“變革驅動+極致效率”為理念,挑戰1號連鑄機連續澆鑄不停機“極限”的同時,致力實現全系列硅鋼生產“無縫切換”。
“一方面提高鋼水轉運效率、縮短中包更換時間,另一方面精細調整連鑄機拉速、優化鑄坯冷卻效果。”趙元說,一系列改革舉措,把過去耗時4分鐘的鋼水切換等待時間壓縮到2分鐘以內。這看似不起眼的變化,讓鋼坯“鼓肚”變形成為歷史。1號連鑄機“晝夜不歇”推動全流程效率提升,每天可以多煉3爐鋼。
“破紀錄不是目的,而是路徑?!壁w元說,武鋼有限新能源硅鋼項目正在加緊建設,投產后每年可新增高牌號無取向硅鋼產能55萬噸,對鋼鐵生產效能提出了更高要求?!拔覀儗⒗^續挑戰‘不可能’,向20天甚至30天不停機發起沖鋒?!?/p>
今年5月,四煉鋼廠噸鋼冶煉成本創歷史新低,在國內鋼鐵企業同類產線中居于前列。
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