工人日報-中工網記者 彭冰 通訊員 高洪波 齊浩彤
7月7日,記者從吉林石化化肥廠獲悉,源于動力裝置3號鍋爐煙氣超低排放改造項目的成功實施,該廠每年可減排氮氧化物近150噸、二氧化硫近100噸。
該廠動力裝置3號鍋爐于2008年建成投運,按照原來的設計,鍋爐煙氣處理采用半干法脫硫工藝,已不適應當前國家環保減排要求。2024年12月,該廠啟動相應改造項目,通過采用“石灰石—石膏”濕法煙氣脫硫工藝,可實現脫硫率99%以上,使鍋爐煙氣中氮氧化物、二氧化硫、粉塵的排放濃度達到國家超低排放標準。
在項目建設過程中,該廠克服作業空間狹小、登高動火作業多、“生產建設雙線并行”等困難,與施工單位通力協作,用時190天完成項目改造。今年6月30日,該改造項目正式投入運行,經過72小時性能驗收,各項指標全部優于設計值,二氧化硫達到20毫克/立方米、氮氧化物達到32毫克/立方米、粉塵達到7毫克/立方米,比設計值分別降低34%、36%、30%。
改造后的3號鍋爐煙氣各項排放指標優于設計值,改造取得圓滿成功。
“這一改造項目的建成投產,可有效改善周邊大氣環境質量。接下來,我們將高標準完成1號和2號鍋爐煙氣超低排放改造,持續提高企業綠色發展水平,夯實工廠可持續發展基礎。”該廠副廠長馬付明說。
來源:工人日報客戶端
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.